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塔河炼化:优化两条生产线增出效益大礼包
Font Size A- A A+ Release Date: 2014.09.30 Views:20

塔河炼化在保证生产平稳的同时,大力开展挖潜增效活动,从各生产环节入手优化流程,降低装置运行成本,提升企业效益。为了提高装置轻质油收率,该公司常压焦化车间技术工攻关小组针对常减压焦化装置进行调整。他们针对分馏塔分离精度不足的问题,采用部分蜡油进减压系统对原油轻组分继续深拔,并在常压塔底吹入蒸汽,使常压、焦化装置轻质油收率上升0.81%。同时,为了既能保证常顶石脑油质量,又能提高轻质油收率,该车间根据装置加工量及常压轻收率的变化情况,不断地对常压塔底汽提进行调整,使轻质油收率保持在25%以上。通过调整,轻质油收率上升0.81%,平均每月增加汽油777.9t,增加柴油1815.1t2014 年上半年,直接增加经济效益3423 万元。

除了提高轻质油收率,该公司常压焦化车间还将挖潜增效的视点放在重污油回炼上。该公司以加工塔河稠油为主。进入2014 年,塔河稠油含盐量达到510mg/L。进一步劣质化的原油使该公司电脱盐罐油水分离能力下降,造成含油污水大量积压,全厂污油回炼困难。为解决这一难题,车间重污油回炼技术小组对装置污油回炼流程进行改造,使分离后的罐顶重污油进放空塔升温、加热,完成二次脱水后引至焦炭塔回炼,形成焦炭。

今年上半年,该车间累计回炼重质污油12200t,增加焦炭9760t,直接增加经济效益913 万元。